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一、基本情况
长岭石化长盛公司.7×104t/a聚丙烯装置主要由两部分组成,即主体装置和挤压造粒装置。主体装置生产聚丙烯粉末,挤压造粒装置对聚丙烯粉末进行后续处理。
挤压造粒单元由三个小单元构成,即进料单元、挤压造粒单元、风送单元三部分。进料单元负责给挤压造粒单元供料、挤压造粒单元将来料挤压造粒、风送单元运输粉料粒料。粉料罐Z802位于进料单元与挤压造粒单元之间,是挤压造粒单元进料缓冲罐,其上有一料位检测报警回路,检测元件为音叉开关。
一、事故经过及处理过程
(一)事故前运行情况: 事故发生前挤压造粒单元运行正常。
(二)事故现象详细描述
2011年3月19日15时18分,挤压造粒突然报警,全线停机,控制盘、上位机均显示LSH821青叉料位开关报警。
(三)影响范围: 挤压造粒单元全线停车,给装置生产造成了一定波动。
(四)仪表及系统处理过程
(1)根据事故现象,初步判断为LSH821故障。
(2)查看上位机记录,事件记录里有LSH821报警记录。
(3)查勘现场,Z2802粉料罐料位正常。
(4)检查LSH821回路供电状况,正常。
(5)检查LSH821全回路接线状况,正常。
(6)检查音叉开关LT821。拆下检查,多次实验音叉开关均反映正常,但经过长时间观察,音叉开关在料位正常的情况下,偶尔有瞬间的报警输出。判断此音叉可能工作不稳定,需要更换。
(7)当时因配件未到货,无法更换。为避免故障再次发生,影响生产,经研究决定,在PLC程序里LSH821信号输入回路增加3s延时作信号过滤。
(五)事故性质: 仪表缺陷引起的非计划停车。
三、事故原因分析
(一)事故单元事故前可靠性简要评价
挤压造粒全线由4套PLC控制,由日本制钢设计,关键仪表没有冗余,联锁信号全部一取一,程序里也未对一些关键信号采取延时等抗干扰措施,所以虽然仪表硬件品质优良,但由于上述缺陷,系统可靠性有待进一步提高。
(二)直接原因分析
挤压机料斗2802料位音叉开关故障造成误报警触发1826联锁是挤压造粒停车的直接原因。
(三)间接原因分析
(1)设备使用时间过久是LT821故障的原因之一。LT821采用的是P+F的音叉开关(型号为VCV- GIA- E5- K1 - EXD/F/220),从1997年投产使用起至故障时已有14年,从未更新,已到故障高发期。 .
(2)控制系统设计时对其可靠性考虑不足是事故发生的另一原因。比如未对联锁仪表采用冗余措施,对一些信号未采用延时措施以过滤瞬间干扰等,这些都导致了本次事故的发生。
四、防范措施
(一)经验教训
(1)进行控制系统设计、审查时要充分考虑其可靠性。
(2)对一些处在关键回路、使用年限已久的仪表要及时更新。
(二)防范措施
(1)及时备货,对使用年限较久的仪表择机更换。
(2)对一些关键信号根据实际情况在裎序里做延时处理。